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2021年货车检车员培训学习心得体会范文模版(13)

来源:网络收集 时间:2021-10-15 下载这篇文档 手机版
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复习思考:

1、滚动轴承有哪些常见故障?

2、列检所更换车辆轮对时的检修限度是如何规定的?

工种名称:货车检车员

应急项目:

八、车辆空气制动机产生抱闸时的处理

目的要求:

车辆空气制动机是保证列车运行安全的重要组成部分,对列车运行安全有着十分重要的作用。车辆制动机性能稳定,作用灵敏、可靠是保证行车安全的重要组成部分,对列车自动制动机产 31 生抱闸后的妥善处理,使其恢复可靠、稳定的技术性能是运用维修人员必备的技能。

处理程序:

车辆空气制动机产生抱闸(自然自动)分为两种情况:即缓解不良和自然自动。

缓解不良是指列车在运行中制动后施行充风缓解时,个别车辆不发生缓解作用而造成的抱闸现象;

自然制动是指列车在运行中未施行制动减压时,个别车辆却发生了制动作用而引起的抱闸现象。

列车发生抱闸现象会增加牵引阻力,降低列车运行速度、擦伤车轮,甚至可能导致列车脱轨或颠覆。

1、自然制动

32 (1)自然制动产生的原因: 自然制动产生的原因一般有两个方面的原因。

一是三通阀、103分配阀和120型空气控制阀本身故障;二是列车制动管系漏泄超过规定。

(2)检查及处理方法:

A、认真检查列车制动管系是否漏泄,若发现车辆主管、支管、软管连接器及103分配阀、120型控制阀中间体与紧急阀结合部、紧急阀排风口处漏风时,就要彻底处理,以最大限度地消除列车制动管系漏风,使其漏泄量控制在1min列车管压力下降不大于20kpa范围内。

B、如果属于三通阀、103分配阀、120型控制阀本身的原因,应认真分析 33 判明原因进行处理。属于三通阀的原因时:

(1)、列车制动后,施行充风缓解时,有的三通阀不排风,制动缸活塞也未缩回,拉动缓解阀排气口不排气,制动缸活塞不缩回,应检查三通阀或103分配阀、120型控制阀排气口是否堵塞,如不堵塞应换阀处理。

(2)、因货物装载需要或制动机故障而关门的车辆,未排除付风缸内的风压,在遇到制动管系或截断塞门有漏泄时,可引起自然制动而产生抱闸。应切记“关门、排风”的技术要求。

(3)自然制动发生在列车运行中或在区间停车时的处理。

如果自然制动发生在列车运行中,在区间停车时,应采取以下方法:

34 一是在关门车不超过《技规》规定的情况下,可采取关门排风放行的方法进行处理。处理时应遵守《技规》规定的关门车的有关规定:关门车不得挂于机车后部三辆之内,在列车中连续连挂不得超过两辆,列车最后一辆不得为关门车,列车最后第

二、三辆不得连续关门。

二是如果发生自然制动的车辆处在《技规》规定的关门车编挂位置限定之内时,则不能关门放行。并且在没有现成的阀类时,应在列车中寻找编挂位置限定范围之外的同型号车辆,关闭其截断塞门、排出副风缸、工作风缸风压,将其三通阀、103分配阀或120型控制阀卸下与故障车辆的相关零部件互换,使发生故障的车辆恢复良好的技术性 35 能。

三是在有条件的情况下,动用各车间的事故抢修车,配足各种型号的三通阀、分配阀、控制阀及工具,可以在最短的时间内使故障车辆恢复良好的技术状态。

(4)采用应急处理后的车辆,应通知前方列检所,当列车到达后,按规定标准进行施修,恢复车辆的运用技术性能。

2、缓解不良

(1)缓解不良的产生原因: 缓解不良的原因是:由于GK型三通阀、103型分配阀和120型控制阀缓解不良;制动缸缓解作用不良,基础制动杠杆卡滞或人力制动机在紧固状态。

(2)检查及处理方法

36 A、检查中如发现三通阀、103阀和120阀作用不良时,应及时更换。

B、作业检查中如发现制动缸作用不良时,应分解检查并进行及时清洗,对缓解弹簧或皮碗不良时应及时更换。

C、检查基础制动杠杆和人力制动状态是否良好。

D、缓解不良发生在列车运行中,在区间停车时的处理: 如果缓解不良发生在列车运行中,在区间停车时,如确认为三通阀、分配阀、控制阀故障时,应采取以下方法:

一是关门车在不超过《技规》规定的情况下,可采取关门排风放行的方法进行处理。处理时,应遵守《技规》规定的关门车编挂位置的规定。

二是如果发生缓解不良的车辆在 37 《技规》规定的关门车编挂位置限定之内时,则不能关门放行,应在列车中寻找编挂位置限定范围之外的同型号车辆,关闭截断塞门,排除副风缸、工作风缸风压,将其三通阀、分配阀、控制阀卸下,与故障车辆互换,使故障车辆恢复运用性能。

三是在有条件的情况下,动用各车间的事故抢修车,配足各种型号的三通阀、分配阀、控制阀及工具,可以在最短的时间内使故障车辆恢复良好的技术状态。

E、采用应急处理后,应通知前方列检所,当列车到达后按规定标准施修。

在处理运行中发生的抱闸事故时,应特别注意120型制动机,从技术理论 38 上来讲,由于120型制动机具有加速缓解作用,而该作用的实施,是在制动缸的缓解通道上(排风口)增设了限速孔(孔径与254mm的制动缸配套时为2.9mm,与356mm制动缸配套时为3.6mm),由于限速作用,制动缸风压在排向大气时,一方面经限速孔缓慢排出;一方面推动加速缓解活塞,顶开夹心阀,开启加速缓解风缸至列车主管的通路。从而实现重载列车在充风缓解时的局部增压作用。所以120型制动机在缓解时,制动缸活塞不象103型和GK型能迅速缩回,活塞动作平缓。

从规章对120型制动机的试验标准和技术要求也不一样,货车段修规程规定120型制动机,单车感度试验,施行充风缓解时,45秒时,制动缸压力 39 应小于30kpa。就是说到45秒时,对于120型制动机制动缸内还有接近30kpa的空气压力。如果不到45秒,制动缸内的压力空气将超过30kpa,如果达到35kpa,制动机依然具有制动作用。

所以,如果列车在运行中司机调速(侧线通过限速45km),制动机减压后,即施行充风缓解时,应待45秒后方可加速运行,否则混编列车中的120型制动机依然具有轻微制动作用。此时加速运行,必然产生抱闸迹象。

列车如果在区间中间站停车,施行充风缓解时,应待1分钟后,方可启动,规章规定各型制动机需在1分钟内缓解完毕,而120型制动机在不到1分钟时,制动缸内依然有压力空气,没有缓 40 解完毕,所以此时若急于启动,也会产生抱闸迹象。

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