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2.4.3.4 注意事项:
a. 试验过程中应注意主汽压、再热汽压不超限,汽机轴向位移、振动、差胀等参数正常; b. 若试验过程中出现异常情况,如阀门卡涩、控制系统失灵应立即停止试验,尽快联系有关人员处理。 2.4.4 AST阀试验 2.4.4.1 试验条件:
a. 指示灯完好,按试灯钮,全部灯亮,释放该灯钮,指示灯灭; b. 四只AST阀应单独进行试验,以防汽轮机遮断停机; 2.4.4.2 试验步骤:
a. 调出“AST阀试验”画面软手操盘; b. 按“AST试验”钮,灯亮;
c. 按“AST7”(或“AST9”),该阀失电开启,高压遮断集成块前后信道结合处油压上升至9.6MPa时通过压力开关对外发讯; d. 按“试验复位”键,“AST试验”灯灭;
e. 选“AST6”(或“AST8”),该阀失电打开,高压遮断集成块前后信道结合处油压降至4.8MPa时,通过压力开关对外发讯;
f. 按“试验复位”键,“AST试验”灯灭。 2.4.5 润滑油低油压保护试验 2.4.5.1 试验条件: a. 检查DEH系统运行正常。
b. 启动交流润滑油泵、一台抗燃油泵运行,投入盘车连续运行。 c. 联系热工解除低真空保护,投入低油压联锁和盘车联锁。 d. 按“挂闸”按钮,点击“运行”使高中压主汽门开启。 e. 试验在锅炉点火前进行。 2.4.5.2 试验方法:
a. 启动直流润滑油泵,正常后停止交流润滑油泵。
b. 检查电磁阀后放油门开启,点击润滑油试验电磁阀,当油压降至0.05MPa时,交流润滑油泵联动,停直流事故油泵,当油压降至0.04MPa,汽机应跳闸,DEH、CRT上显示高中压主汽门关闭,AST阀失磁,“挂闸”灯灭,直流事故油泵联动,断开低油压联锁,停止直流
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油泵运行;当油压降至0.03MPa,盘车自停,BTG盘声光报警。
c. 试验完毕,解除低润滑油压保护及联锁,关闭试验电磁阀后放油门,试验油压表油压恢复,重新投入盘车运行。 2.4.6 EH油压低保护试验 2.4.6.1 试验条件: a. DEH系统运行正常。
b. 启动交流润滑油泵、顶轴油泵和抗燃油系统运行正常投入盘车,投入抗燃油低油压LP保护及油泵联锁。
c. 联系热工解除低真空保护功能。 d. 挂闸开启高中压主汽门。 e. 锅炉处于点火前状态。 2.4.6.2 试验方法:
a. 点击EH油泵试验电磁阀,当油压降至11.2MPa,发信号联动备用抗燃油泵,断开油泵联锁,停止抗燃油泵运行。当油压降至7.8MPa,汽机应跳闸,DEH、CRT上显示主汽门关闭,AST失磁,“挂闸”灯灭。
b. 用同样的方法试验另一台油泵。 c. 试验完毕,解除抗燃油压过低保护。 2.4.7 轴向位移保护试验 2.4.7.1 试验条件:
a.c.d.e. 同EH油压低保护试验。
b.启动交流润滑油泵、顶轴油泵和抗燃油系统运行正常投入盘车,挂闸后投入轴向位移保护。
2.4.7.2 试验方法:
a. 由检修配合热工人员模拟轴向位移达0.6mm或-1.05mm 时。报警信号发出,轴向位移+1.2mm或-1.65mm时,汽机应跳闸,DEH、CRT上显示高中压主汽门关闭,AST阀失磁,“挂闸”灯灭。
b. 试验后由热工人员恢复表计至正常。 2.4.8 低真空保护 2.4.8.1 试验条件:
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a.d.e. 同EH油压低保护试验; b. 热工送模拟真空信号;
c.启动交流润滑油泵、顶轴油泵和EH油系统运行正常投入盘车,挂闸后投入低真空保护、真空泵联锁; 2.4.8.2 试验方法:
a. 由热工人员通过低真空保护遮断器模拟真空低信号;
b. 当真空达85.3KPa报警并联动备用真空泵,当真空达80.3KPa汽机脱扣,高中压主汽门关闭,AST阀失磁,“真空低停机”信号发出;
c. 试验完毕,由热工人员恢复低真空遮断器,解除低真空保护; 2.4.9 发电机断水保护试验 2.4.9.1 试验条件:
a.d.e. 同EH油压低保护试验。
b. 启动交流润滑油泵,EH油系统运行正常投入盘车,联系热工解除低真空保护功能。 c. 挂闸后启动一台内冷水泵运行,断开备用泵联锁。 f. 联系电气合上发变组主油开关,投入发电机断水保护。 g. 联系热工投入机炉电大联锁及抽汽逆止门联锁。 h. 厂用压缩空气系统投入运行。 2.4.9.2 试验方法:
a. 停运内冷水泵,当“内冷水压低”、“定子水流量低”、“定子断水”信号发出时用秒表计时,延时30秒发变组主油开关跳闸,各段抽汽逆止门关闭,炉MFT动作。 b. 试验完毕,电气解除断水保护; c. 停止内冷水泵运行。 2.4.10 抽汽逆止门试验 2.4.10.1 试验规定:
a. 机组大小修后启动前,相应进行系统的联动试验;
b. 机组正常运行期间,至少每月进行一次抽汽逆止阀的活动试验,以检查其灵活性; c. 电磁进气阀设有手动开关,可进行手动操作,抽汽逆止阀定期活动试验,建议采用手动操作;
d. 定期活动试验,必须逐一进行,待做完一组,并复位后方能进行下一组的试验。
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2.4.10.2 活动试验步骤;
a. 逐组关闭操纵装置压缩空气进气门;
b. 按动电磁进气阀上的接收闭信号线圈的手动开关,压缩空气经节流孔板、电磁进气阀后进入逆止阀操纵装置,使逆止阀向关闭方向运动(观察操纵装置是否动作)。当运动接近一半行程,即放开手动开关,按动接收开启信号线圈侧的手动开关,使操纵装置复位,注意动作行程不宜太大,以免影响机组正常运行; c. 活动试验完毕,开启该操纵装置压缩空气进气门; 2.4.11 OPC电磁阀试验
2.4.11.1 试验条件:与DEH调节系统静态试验同 2.4.11.2 试验方法:
a. DEH系统置“手动”方式(OA);
b. 按挂闸按钮,点击“运行”高中压主汽门开启; c. 在DEH盘上手动开启高调门GV、中调门IV;
d. 按“OPC电磁阀”试验按钮灯亮,检查高调门GV、中调门IV应迅速关闭; e. 按“OPC电磁阀”试验按钮灯灭,高中压调门开启;
f. 按紧急停机按钮或就地脱扣,将所有进汽阀门(TV、GV、RV、IV)关闭。 2.4.12 充油压出试验 2.4.12.1 试验条件:
a. 机组定速后或正常运行中进行; b. 申请值长批准; 2.4.12.2 试验方法:
a. 调出DEH“喷油试验”画面,按“喷油试验”按钮;
b. 遮断隔离阀组的隔离电磁阀4YV带电动作,高压安全油被隔离阀截断,行程开关ZS4的常开触点闭合、ZS5的常闭触点断开, DEH检测到该信号后,喷油电磁阀2YV带电动作,透平油压力油从导油环进入危急遮断器腔室,危急遮断器飞环被压出,打击危急遮断装置的撑钩,使危急遮断装置撑钩脱扣,通过机械遮断机构使遮断隔离阀组的机械遮断阀动作。由于抗燃油安全油至机械遮断阀的油路被截断,机组在喷油试验情况下不会被遮断; c. 行程开关ZS2常开触点由断开至闭合后,DEH检测到此信号并判断为喷油试验合格,喷油电磁阀2YV失电、然后1YV复位电磁阀动作完成挂闸程序,DEH检测到复位后使隔离电磁
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阀4YV失电,喷油试验完成; 2.4.13 主汽门、调速汽门严密性试验 2.4.13.1 试验条件:
a. 本试验在大修后空负荷运行时进行; b. 机组转速3000rpm,凝汽器真空正常; c. 联系锅炉稳定汽温汽压; 2.4.13.2 试验方法:
a. 在DEH“主汽门严密性试验”画面上按“主汽门严密性试验”钮后,所有高、中压主汽门全关,调门全开,机组转速从3000rpm开始下降;
b. 若按“调门严密性试验”钮,所有调门全关,高中压主汽门全,机组转速开始从3000rpm下降,做“主汽门严密性试验”或“调门严密性试验”均要求转速下降到n=1000rpm×试验时汽压/额定汽压,并记录转速下降过程之时间;
c. 试验时当转速下降到要求的转速以后,应迅速恢复各汽阀原始开度,恢复机组3000rpm。若主汽门关闭后,因前后压差增大无法开启应立即打闸,使阀门关闭后再马上挂闸重新冲转。
2.4.13.3 注意事项:
a. 试验中应注意各轴承的振动情况;
b. 转速下降到2850rpm以下时应启动交流润滑油泵; c. 主汽门、调速汽门分类各做一次,共两次。 2.4.14 超速保护试验
2.4.14.1 试验范围:超速保护试验包括103%超速保护试验、110%电超速试验及机械超速试验。
2.4.14.2 试验规定及条件: (1)下列情况应做超速试验 a. 汽轮机新安装或大修后;
b. 机组连续运行2000h后或危急保安器解体检修后; c. 停机一个月以上再次启动时; d. 甩负荷试验前。
(2)下列情况不得进行超速试验
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