制定合理的回采回撤技术方案,认真组织,将影响回采时间压缩到最短。
(三)巷道掘进、巷修进尺措施
1、进一步优化巷道掘进工序,在确保安全的前提下,尽量多的实现平行交叉作业,提高生产效率。继续强力推行内部市场化管理,充分调动员工积极性。
2、开展劳动竞赛。为了保证11071工作面和11030工作面正常接替,我矿对7个区队制定专项激励政策,组织开展劳动竞赛,充分调动广大员工的积极性,确保我矿生产计划指标顺利完成。
3、岩巷推广应用光爆新技术,加强光爆技术管理,提高巷道成型效果,避免出现因超挖造成的支护材料浪费。同时积极推广中深孔爆破技术,提高循环进尺。
4、加强培训,提高员工技能素质,开展多种形式的劳动竞赛和技术比武,尽快提高职工的技术水平,规范职工的操作行为,保证工程质量。
(四)单产措施
1、加强工作面顶板管理。加强工作面支架初撑力管理,确保对顶板有一定的支护强度,防止煤壁片帮。此外,11050工作面初采情况比较差,11030工作面要加大对顶板及煤壁的管理,合理安排注化学浆,防止顶板掉矸、煤壁片帮,减少大块炭的影响。
2、加强现场管理。提高支架工操作水平,移架要做到“快、够、正、匀、直、紧、净、严”的要求。顶板不好时要及时拉超前架,并实施带压移架,超前架要一次拉到位,不能分次拉架。
3、加强工程质量管理。工作面支架必须拉线管理,保证支架平直不歪倒。相邻支架错差不超过顶梁侧护板高度的2/3;顶梁与顶板平行支设,支架要排成直线、垂直顶板。
(五)单进措施
1、优化巷道支护工艺。根据巷道围岩条件,科室组织人员研究讨论合适的支护形式,在保证支护强度的前提下,尽可能的优化巷道支护工艺,为快速掘进创造条件。
2、优化巷道断面和支护设计。我矿底板巷道和沿空掘巷巷道围岩条件比较差、顶板破碎、巷道压力大,积极与中国矿业大学合作,开展科技攻关,试验多种支护形式,从而确定最合理的支护形式。
3、充分发挥“指导、服务、考核、督导”职能,指导区队安全组织生产,提升掘进现场管理水平,促进单进水平和掘进效率的提高。
(六)节支降耗措施
1、坚持管业务同时必须管经营,发挥服务与指导职能,积极优化生产工艺,提高效率,降低材料消耗。如综采工作面推广使用超前液压支架,减少巷道变形量,从而降低因巷
道维护、返修造成的人工和材料浪费。
2、从巷道断面、支护形式、合理层位的选择等方面把好设计关,对底抽巷、主要巷道进行优化设计。如对11080工作面底板措施巷及I盘区上段胶带大巷巷道断面进行优化,优化后,11080工作面底板措施巷每米巷道节省费用280元,I盘区上段胶带大巷每米巷道节省费用677元。
3、从一点一滴做起,避免浪费。
(1)日常工作中,所有文件资料的打印全部采取双面打印;一般性不重要的资料全部采用基建矿井时期作废的单面纸进行打印,从源头上节约。
(2)组织科室人员深入贯彻学习薛董事长的讲话精神,从现在开始树立过紧日子的思想,深刻领悟“今天不过紧日子,明天就是苦日子。今天过好紧日子,明天才有可能过好日子”的精髓,让所有员工从思想意识上真正认识到节约的重要性。
(3)办公室从即日起必须做到人在电脑才开,人走电脑必须关机,晚上人在灯开,人走必须关灯;宿舍亦是如此。同时,宿舍及办公室的空调在夏天的时候也必须做到人在再开,人走必须关闭,从源头上避免浪费。
(七)用“三化”加强基层、基础建设,实现安全生产 我们要强化“系统抓 抓系统”工作方法,要以“制度化”、“规范化”和“标准化”为抓手,严格矿井生产技术管理,
为安全生产提供支撑。
1、严格按照《采掘系统双基考核标准》考核,落实基层区队各项工作。
2、规范巷道施工工程质量管理,抓好区队工程质量管理体系建设。
3、做好采掘修方面的现场顶板管理工作。严格落实作业规程及安全技术措施在现场的贯彻执行,特别是特殊地段的专项安全技术措施的落实,强化采掘修巷道现场工程质量监管,面对严峻的经济形势,搞好安全生产。
附件一:赵固二矿关于底板措施巷优化的报告 附件二:赵固二矿关于I盘区上段胶带大巷优化的报告 附件一: 赵固二矿关于底板措施巷优化的报告
一、底板措施巷优化断面的原则 1、满足瓦斯抽采孔施工需要;
2、满足风水管路、电缆、注浆管路、风筒、抽采管路敷设需要; 3、满足轨道运输和通风、行人需要;
4、保证巷道支护强度,在服务时间内不发生大的变形; 5、尽量减少成本,包括材料成本和人工成本以及相关的电费。 6、保证施工进度,方便施工。 二、底板措施巷优化方案对比 1、底板措施巷优化方案
原方案:掘宽×掘高=5220×4160mm,掘进断面18.79m2,净宽×掘高=4200×3500mm,净断面12.80m2。一次支护采用锚网索喷,二次支护采用架设12#工钢棚+喷浆+注浆支护。
优化后方案:掘宽×掘高=5020×4060mm,掘进断面17.67m2,净宽×掘高=3800×3300mm,净断面10.84m2。一次支护采用锚网索喷,二次支护采用架设12#工钢棚+喷浆+注浆支护。
2、底板措施巷优化方案对比
(1)材料费:原方案每米巷道材料成本为8434元,优化后方案每米巷道材料成本为8209元,每米巷道节省225元。
(2)出矸量:优化后方案比原方案每米巷道少出矸1.12车,节约成本55元。
(3)根据前期巷道矿压观测数据,经过分析,将二次支护预留变形量由原来的200mm变为300mm。另外,原方案二次支护后巷道帮部为直墙,优化后方案二次支护后帮部为弧形,增加了抗压强度。
根据设计优化前后对比,每米巷道节省费用为280元,11080工作面底板措施巷共计长度1295m,节约总费用为36.26万元。
附件二: 赵固二矿关于I盘区上段胶带大巷优化的报告
一、I盘区上段胶带大巷优化断面的原则
1、满足巷道内风水管路、电缆、注浆管路、风筒敷设需要; 2、满足皮带运输和通风、架空行人车行人的需要; 3、保证巷道支护强度,在服务时间内不发生大的变形; 4、尽量减少成本,包括材料成本和人工成本以及相关的电费。 5、保证施工进度,方便施工。 二、I盘区上段胶带大巷优化方案对比 1、I盘区上段胶带大巷优化方案
原设计方案:掘宽×掘高=6200×4250mm,掘进断面26.35m2,净宽×掘高=5400×3850mm,净断面20.79m2。一次支护采用锚网索梁,二次支护采用架设12#工钢棚+喷浆+注浆支护。具体见附图一。
优化后设计方案:掘宽×掘高=5620×4040mm,掘进断面22.7m2,
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