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事故案例 一高炉炉墙粘结及处理 - 图文(2)

来源:网络收集 时间:2020-04-21 下载这篇文档 手机版
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图5 9月6日东南部粘结较厚部位

3.3 炉墙粘结原因分析

3.3.1 原因之一:7月5日计划检修未见炉墙有粘结物,因此炉墙粘结物主要是其后形成的。7月炉况继续处于治理恢复中。主要问题是周期性气流难以根除,气流稳定时高炉表现很好,但持续2到3个班之后就会出现气流,伴随着6段壁温的波动。通过采取一些临时的抑

制气流的措施后,能够削弱炉况波动的幅度,对稳定炉况有明显的作用。进入8月后,继续摸索应对周期性气流的措施。8月9日开始采取了周期性使用双装的办法对付周期性气流,效果明显。六段壁温和煤气的波动失去了共振现象,炉况的稳定性进一步向好。随着高炉稳定性向好,产能稳步提高。但是此间炉芯温度始终处于下降趋势,这一现象对炉况的恢复有不利的影响。产能提高后,高炉接受能力显弱,高产后易发生大幅波动,引发气流管道。特别是8月下旬以后,对待边沿气流装料上采取了抑制的手段,同时还加负荷。此后多次突发管道并较难消除。如8月29日中班气流严重,连续出边缘管道。出管道后较长时间顶温较高,被迫频繁炉顶打水控制顶温,由于打水喷头雾化效果欠佳,水打在炉料上粘裹在一起形成粘结物。

3.3.2 原因之二:粘结物主要粘结在炉身上部。由于经常出边缘管道,造成炉身上部炉墙温度过高,矿石粉末熔化后粘结其上并越粘越多。 4 粘结物的清除

9月6日9:45~23:43降料面至8.5米,粘结物完全露出,东北部粘结比较严重,最厚处800~1000mm,按密度1.5t/m3计算,粘结物总重约50余t。采用液压镐接长钎头清除和放炮(小剂量炸药共22炮),基本清除了粘结物,仅余正南很小部分。

图6 9月6日粘结物脱落后

5 复风与恢复

5.1 停风料负荷3. 60(矿批26 t,干焦批7. 22t),停风时附加焦4批,送风后附加2t萤石, 3批焦炭+5批正常料+2批焦炭+5批正常料+1批焦炭(炸瘤前用半批矿石加入炉内,进行压火,送风前先加入剩余半批矿石和2吨萤石,并补齐此批料的焦炭)。原则是附加焦

总重应与粘结物总重相同或略大于后者。

5.2 9月6日23:43堵4个风口,赶料线到3m后送风,风量440(单位m3/min,下同)。送风后负荷3. 33(矿批20 t,干焦批6. 0t)。 5.3 9月7日0:10风量加至790,此后料尺一直不动,风压爬升、指数下滑,风量缩至200~250。3:40和5:36两次坐料未下来,导致个别吹管进渣。4:53出第一次铁,[Si]1.37%。6:22~7:50停风处理吹管进渣,堵8个风口送风,风量280。8:10雷达探尺动,捅开1个风口;8:43、9:17机械探尺动,其后逐步加风至1100,指数2400。11:40、11:45相继捅开2个风口,至12:35风量逐步加到1250。此后风压爬升、指数下滑,被迫一再减风。14点后顽固悬料,15:37坐料;15:50塌料,平均料线5. 4m,遂回风800。

5.4 9月7日中班料尺一直不动,风量、指数自减,于17:15~17:28停风堵风口,10个风口送风。同时退负荷3. 0,缩矿批15t。送风后仍悬料,风量、指数下降,风量仅200。被迫21:44坐料;22:05塌料,平均料线4. 9m。此后仍悬料,风量缩至200。于23:41坐料未果,回风400。全天出铁9次,后7次平均[Si] 1.02%,铁温均在1400°C以上。

5.5 9月8日夜班仍然悬料,风量缩至200,顶温100~150°C。 2:06坐料未果;又于2:09~2:52在常压下开炉顶放散阀并加风,

以图冲开上下通路,亦未奏效。此后风量维持200~250,处于顽固悬料状态。据计算,此时粘结物正处于软熔带。 5.6 8日13:30四位专家提出以下意见。由总:

① 两铁口同时喷吹,直到压量关系、指数或料尺有变化为止。 ② 指数有变化时,可尝试加风。 ③ 铁口喷溅时有焦炭喷出,注意安全。 ④ 对环境有些影响。

⑤ 临时调整装料制度,疏导边缘,为煤气流提供出路,为加风创造条件。

针对炼铁部提出的可否适当使用氧气促进风口前焦炭的燃烧等问题,专家们作出了如下回答并提出其它建议: ① 加氧气没有问题,富氧至少加到1000m3/h;

② 风温不能降低,大块粘结物在炉缸直接还原,需要大量热量,目前炉缸热量储备不足,防止炉缸冻结; ③ 重点考虑加风,不用考虑管道问题;

④ 软熔带本身煤气阻力大,加上大块粘结物降至此处进一步阻挡,就是压差高,风量小,应对措施为加风,出管道,停风坐料。 ⑤ 千万不能漏水,造成炉缸冻结。

⑥ 目前负荷3.0,全焦冶炼,目前炉况与正常炉况不同,需考虑热量是否足够。

⑦ 必须有足够的风量,带入足够的热量,才能化开大块。

⑧ 矿焦角差可扩大,最好大于3°,保留中心加焦,发展边缘,既可提供煤气通路,也能润滑边缘,解决边缘粘结问题。

5.7 按照专家意见,13:40两铁口同时喷吹;15:20富氧1000m3/h,

17:40富氧增至1500 m3/h。采取这两项措施是高炉走出困境的

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