四、甲醇厂“10.30”合成系统退气事故
(一)事故经过
2014年10月30日3时左右,甲醇厂合成二车间热再生塔T-51006Ⅰ段压力PI-51030开始缓慢下降,至4时45分降至0.08MPa。当班中控人员逐步将压力调节阀PV-51030由40%关至30%, PI-51030显示0.11MPa。5时到5时30分,酸性气量FI-51022由2650kg/h上涨至3400kg/h;6时45分左右,净化气在线分析AI-51002B1由0.078ppm上涨至0.12ppm,中控联系质检计量中心进行手动分析。7时30分左右,质检计量中心报样净化气总硫0.55ppm。7时50分左右,合成系统退气。经查看趋势图,PI-51030变化过程中,T-51006热再生段工况未发生异常波动,判断PI-51030误显示,中控人员开始恢复工况,现场人员检查PI-51030导压管发现有积液现象,并进行了排放,PI-51030恢复正常显示。10时5分,质检计量中心手动分析净化气总硫0.09ppm,当班操作人员联系调度,开始向合成系统均压导气;10时45分导气完毕,系统恢复正常运行。
(二)原因分析 1.直接原因
热再生塔T-51006Ⅰ段压力PI-51030误显示,主操判断错误,工况调整不及时,导致净化气总硫超标退气。
2.间接原因
(1)运行工况发生异常后,当班班组未及时逐级上报,调整不及时。
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(2)车间工艺管理不到位,处理突发情况能力差。 (三)防范和整改措施
1.仪表车间对现场仪表进行一次全面排查。
2.对班组进行应急处臵培训、严格装臵应急状态汇报程序。
五、甲醇厂“5〃22”H-1301蒸汽过热炉爆事故
(一)事故经过
2014年5月21日,甲醇厂水汽车间208锅炉过热器安全阀根部焊缝泄漏,一套装臵停车。11时58分,蒸汽过热炉停车,停止天然气、工艺废气,关闭蒸汽过热炉出口阀、入口阀,全开排空阀,保留4只长明灯运行。5月22日18时36分过热炉出口蒸汽温度测点TI13309-1温度升至505℃,调度通知气化蒸汽过热炉开始并汽。18时44分,TI13309-1温度由505℃下降至480℃(此时出口阀开度2扣),车间主任门××立即通知现场操作人员关闭出口阀,全开排空阀,蒸汽过热炉暂停并汽,继续升温。中控主操白××将天然气量由920 m3/h调整至1362m3/h,过热炉壁温TI13308-9涨至684℃高报警,TI13308-8 675℃报警,副主任屠××发现炉壁温度报警,安排主操白××降低天然气量调整燃烧。19时09分TI13309涨至504℃,现场缓慢开启H-1301出口阀,微关排空阀过热炉蒸汽开始并入系统。19时14分,蒸汽过热炉并汽完成。蒸汽过热炉出口蒸汽温度TI13309稳定在508℃。19时18分,门××、屠××离开控制室。19时20分,白××继续调整燃烧,TI13308-8、TI13308-9温度达到700℃(设
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计670℃报警,690℃跳车),炉膛温度TI13310温度涨至817℃。19:30 现场汇报蒸汽过热炉泄漏,H-1301蒸汽过热炉所有火检全部无显示,蒸汽过热炉紧急停炉。
(二)原因分析 1.直接原因
H-1301蒸汽过热炉超温,炉管抗压强度降低,炉管泄漏造成过热炉停车。
2.间接原因
(1)升温并汽过程中对过热炉炉壁温度监控不到位,造成炉壁温度超温运行。
(2)H-1301过热炉炉壁温度测点 TI13308-1 、TI13308-4 、TI13308-7 脱落,指示不准。
(3)H-1301蒸汽过热炉超温联锁解除未按规定办理审批手续,未制定监控和应急处理方案,过热炉超温时未能及时停车。
(4)风险辨识不到位,《操作规程》、《风险控制卡》中未明确炉壁温度升速率。
(三)防范和整改措施
1.停车检修时,对所有炉内温度测点进行校验,对脱落的测点进行修复。
2.联锁变更严格按照制度执行,车间制定《日清确认表》由班组每天确认。
3.对操作规程进行修改,明确蒸汽过热炉大修后点火烘炉壁温升温与间断开车壁温升温速率。
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4.重新组织过热炉风险辨识,进一步完善过热炉开停车《风险控制卡》。
六、甲醇厂“5〃27”液氧泵P9601气蚀事故
(一)事件经过
2014年5月27日19时12分,甲醇厂空分车间三班机组主操张×发现增压机中抽、末级压力快速上涨,班长李××将DCS画面切至液氧泵画面,发现液氧泵P9602跳车,液氧泵P9601按照设定程序自动加负荷,但出口压力只有0.4MPa。此时,气化炉因氧气流量低低联锁跳车,氧气放空阀开至46%,李××手动打开P9601液氧泵回流阀,通知现场人员打开P9601泵体导淋排气,排气后压力迅速上升至4.0MPa,随即将液氧泵压力调节至正常6.2MPa。
(二)原因分析 1.直接原因
液氧泵P9601低速备泵易气蚀,自启后不打量,导致氧气流量低低联锁,气化炉停车。
2.间接原因
车间技术标准制定不严格,班组对液氧泵排气不彻底。 (三)防范和整改措施
对机泵每小时巡检认真排气,导淋见液后再关闭导淋,确保机泵备用。
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七、烯烃公司“1〃4”2#气化炉主烧嘴跳车事故
(一)事故经过
2014年1月4日,烯烃公司气化车间五班中班接班时,2#气化炉激冷水B泵处于停运检修状态,A、C泵运行。2#炉中控主操何××接班后对A/C泵电机电流、温度进行巡检,发现A泵电机前轴承温度有缓慢上涨趋势。17时,激冷水A泵前轴温度由接班时的56℃涨到62℃。17时10分,B锁斗进料阀XV0414无关反馈,导致锁斗顺控中断,影响锁斗的运行。何××忙于处理锁斗运行问题,未继续跟踪激冷水A泵电机轴承温度。此时,前轴承温度上涨速度加快,至18时50分达到95℃,引起激冷水A泵跳车,导致激冷水流量低低联锁2#主烧嘴跳车。
(二)原因分析 1.直接原因
激冷水泵P-23201A启动后,电机高负荷运行,电机轴承未采取强制冷却措施,导致前轴承温度高,激冷水A泵联锁跳车,B泵检修,引起激冷水量低低,联锁2#主烧嘴跳车。
2.间接原因
(1)气化车间对激冷水泵电机功率选型偏低的问题重视不够,在激冷水B泵检修时,未联系电气车间对运行A、C泵电机进行特护。
(2)气化车间特护管理不到位,在激冷水B泵检修时,未对运行A、C泵进行特护
(3)电气车间未对气化车间有关激冷水泵电机电流的控制范围
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