2006年4月6日,对调试软件进行10次的运行测试,将反馈情况统计如下表:
次序 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 反馈情况 (“√”:通过,“×”:未通过) ①编译 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ②数据传输 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ③数据显示 √ √ √ × √ √ × √ √ √ ④钥匙自学 √ × √ √ √ √ √ √ √ √ 表7-3 反馈统计表 制表人:马素梅 制表日期:2006.4.6 济宁供电公司《防误装臵调试大纲》中规定,程序允许有1%的出错几率。而现场测试结果 调试程序出错率=3/40*100% = 7.5% 严重超标。 要 因 结论:调试软件故障,此项因素确认为
确认五:模拟屏电源线松动
模拟屏电源臵于屏后铁架后用电源线连出,我们查看了电源线的技术资料,现场接线如下: 端子布置图∽A K 220V ∽N 电电源2电源3 源1 红绿指示灯DC 5V安全计数器DC 5V12V工控主机板DC5V交流指示灯交流插座图7-4 电源回路接线图 制图人:李清霞制图日期:2006.4.08
小组成员用万用表对电源接线回路逐个检查,发现所有电压指示均与上图图(7-4)标示电压值吻合,电源指示灯均亮,开关合闸良好,接线端子无松动迹象。
结论:模拟屏电源线松动,此项因素确认为
非要因
确认六:无防误装置定期维护制度
小组成员对东郊变电站所有定期维护制度文本进行梳理检查,发现没有编制有关防误装臵定期维护制度,以致运行人员没有严格的标准去执行维护。
要 因 结论:无防误装臵定期维护制度,此项因素确认为
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确认七:工控主机故障
工控主机是B型变电站微机综合操作系统中的核心部件,由主机板、16位VFD汉字显示器、四位键盘、智能音响板等组成。其接口框图如图7-6所示:
智能音响板 VFD显示器
四位键盘
RS232接口1
RS485接口 RS232接口2
RS485接口 工控主机
图7-7 WJBS-5F工控主机接口框图 制图人:图日期:2006.4.08
在控制开关、灯开关和键盘的控制下,对其模拟预演、设备操作、回传、事故处理、多任务并行操作工作的完成情况进行测试,结果无异常。小组成员将测试情况,统计如下表:
序号 模拟预演 设备操作 回传 事故处理 多任务并行操作 1 √ √ √ √ √ 2 √ √ √ √ √ 3 √ √ √ √ √ 4 √ √ √ √ √ 5 √ √ √ √ √ 6 √ √ √ √ √ 7 √ √ √ √ √ 8 √ √ √ √ √ 9 √ √ √ √ √ 10 √ √ √ √ √ 表7-3 测试统计表 制表人:制表日期:2006.4.08 结论:工控主机故障,此项原因确认为
非要因
确认八:机械锁质量差
小组成员通过对东郊变电站全站205把机械锁的检测,对其进行分类统计,并作出如下统计表: 锈蚀锁具现场图片 不合格(把) 合格(把) 合计(把) 本体锈蚀 锁芯失灵 室外 室内 合计 32 1 50 13 4 111 44 155 156 49 205 7
合格率:155/205=75.6% 表7-8 统计表 制表人:制表日期:2006.4.08
由统计表可以看出,机械锁质量不合格数达50个,合格率仅为75.6%,不符合《微机防误装臵技术说明书》及《变电站现场运行规程》中对防误装臵机械锁合格率应达到100%的要求。 要因 结论:机械锁质量差,此项因素确认为
? 结论:通过以上要因论证,我们总结得出了防误装臵故障的主要因素是: 1、调试程序故障
2、无防误装臵定期维护制度 3、机械锁质量差
七、对策计划
(一)对策的评价选定
在制定“调试软件故障”的对策过程中,为找到最经济最有效的对策,小组成员召开了头脑风暴会议,提出了一系列对策,小组成员利用亲和图对各项对策进行了整理:
调试程序修改措施 小组成员独自研 联系厂家共同修购买新的调试软究修改调试程序 改调试程序 件 投入研究力量小组技术水平得到提高 不能发挥个人特大,效果不明显 长 学习到厂家的调试方法 没有充分使用的 研究人才 有疑问得到厂家直接答 成员无需努力, 复 比较轻松 班组工作忙,开 展时间少 需要付出大量资无需任何花费, 金 节约公司资金 人员设计技术水 平低 研究针对性较 强,易出成果 缺乏软件修改知识 找到了三项对策:小组成员独自研究修改调试程序、购买新的调试软件、联系厂家共同修小组技术水平得
无软件编制高级技术人才 到提高 序号 1 对策 分析 可实施性 评估 经济有效性 性 难易程度 综合得分 12 对策选定 不选 2 3 独自研究修改1、工程量较大;2、实施后效果显著;3、小组成员微机编程技调试程序 术力量不足; 购买新的调试1、难度相对较小,但效果不是最好;2、需要较大规模投资;3、软件 不能发挥小组成员的主动性 联系厂家共同1、预期效果显著;2、能够提高修改调试程序 人员技术水平;3、不需花费大8 10 14 不选 选定 量资金 :5分 :3分 :1分 (二)制定对策表 序号 要因 对策 目标 措施 1、组织人员学习微机防无防误装1 置定期维护制度 每周检查制定管理维护次数措施 不少于1次 误装置知识,并对管理制度进行讨论; 2、制定微机防误装置维会议室 护管理责任制; 3、列入运行日常例行工作; 1、与厂家人员共同修改2 调试软件故障 联系厂家调试通过共同修改率达调试程序 100%; 调试程序; 2、编译运行调试程序; 东郊变 3、绘制调试程序标准化作业流程图。 1、选择耐腐、防锈的锌、铜合金锁, 2、与厂家联系更换锁具,现场更换锁具。 3、更换失灵锁芯。 东郊变 马素梅 韩 芳吕晓明汪宪成 田中强 刘 敏 翟心宇 李清霞 2006.5.20— 2006.5.30 2006.5.01— 2006.5.20 孟昭志 田中强 马素梅 地点 责任人 完成时间 2006.4.15— 2006.4.30 3 机械锁质更换机械量差 锁 机械锁合格率达100% 表8-1 对策计划表 制表人: 制表日期:2006.4.13
八、组织实施
实施一:制定定期维护制度
(1)召开微机防误装臵维护管理责任制度讨论会 2006年4月15日由小组组长操作队队长组织全体人员对防误闭锁装臵的原理、结构、性能、使用进行理论培训,并对维护方法、管理制度进行了讨论。
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(2)编制《微机防误装臵现场运行规程》
编制《微机防误装臵现场运行规程》,明确管理责任制2006年4月18日,操作队队长起草编制了《东郊变微机防误装臵现场运行规程》,明确了装臵管理的维护责任制度等相关条款,并经车间审查后,报公司职能部室审批。 2006年4月20日,公司安监部、生技部联合召开微机防误装臵规程协调会,在《东郊变微机防误装臵现场运行规程》的基础上,经完善后,形成了《**公司微机防误操作装臵现场运行规程》,并纳入企业标准(Q/308-105.040-2006) (3)2006年4月29日由组长马素梅组织全体人员熟悉制定的维护制度,进行现场操作学习,并将规程的学习列入月度培训计划中。
效果验证:小组成员对4-5月份东郊变电站防误装臵的检查维护到位情况进行了统计,运行人员每周检查维护次数均不少于1次,达到了预期目标。
实施二:联系厂家共同修改调试程序
(1)与厂家人员共同修改调试程序;
2006年5月3日,我们联系制造厂家,请求厂家派人来调试。5月6日金宇工程师作为企业代表来到东郊变电所,负责调试编译程序。经金工检查,初步判定为编译程序存在缺陷。 (2)编译运行调试程序;
我们要求厂家提供软件升级服务,2006年5月7日收到升级包,在微机上运行后就得到了编译程序的最新版本,并通过了测试。 (3)绘制调试程序标准化作业流程图。
我们运用先进的QC管理工具流程图对调试程序进行科学化、高效化管理,并作好新一轮调试记录准备。
开始 编译软件运行 模拟屏反馈状态 系统维护 N 确认 确认 N Y 调 试 Y 接线对位 数据传输 编 址 数据显示 10 自 检 接收数据 终止
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