过,因为下轴承组件腐蚀,进一步导致的主起落架外筒内壁腐蚀,只有我公司的B-2282飞机左起落架和春秋航的一架飞机上发生过。根据主起落架返厂修理的情况来看,下轴承组件通常会因为腐蚀原因在起落架大修时被更换,也就是说,下轴承腐蚀是一个比较普遍的现象。
下轴承腐蚀的根本原因: 1. 下轴承与外筒内壁间磨损; 2. 下轴承表面的保护层损坏;
3. 密封剂的封严效果不好,导致湿气进入下轴承与内壁之间,由于下轴承是铝合金,而外筒是钢合金,当湿气进
入它们之间的配合面后,极易产生电位腐蚀。
厂家的改进措施:
厂家已经开始研发新的下轴承,在以下几方面有所改进: 1. 轴承材质的改变,由2024-T3转换成7075-T73/T7351。 2. 增加衬垫的面积,以减少腐蚀(如下图所示)。
当前的衬垫
改进后的衬垫
3. 增加封严的半径宽度,提高防止潮气进入的保护能力(如下图所示)。
改进后的封严
当前的封严
厂家希望新的轴承使用后可以对目前的腐蚀情况有所改善,目前新轴承正处于生产测试阶段,尚未投放市场,件号亦未可知。
下轴承及外筒内壁腐蚀带来的影响:
根据厂家反馈的信息,如果仅仅是下轴承腐蚀而外筒没有腐蚀的情况下,更换下轴承后排故工作彻底结束,主起落架可以一直使用直到维修方案要求的时限(目前为10年)进行更换;如果外筒内壁也已经腐蚀,在按照空客要求进行临时性修理后,空客通常会先给出一个2000FC的NTO,在达到这个时限后,须拆下减震支柱对外筒内壁进行检查并报空客,空客通常会视情再次给出一个2000FC的NTO,在这次的时限到达后,该主起落架必须拆下返厂进行彻底修理。B-2282飞机在第一个2000FC的NTO到达后,如果空客再次给出一个2000FC的NTO到达时限后,我们预计则B-2282飞机左主起落架要在2009年中期更换,比依据MRS要求计划的2012年中期提前了3年左右。
由此可见,如果下轴承腐蚀,而又没有航材,很容易导致航班不正常及飞机的非计划停场;如果下轴承腐蚀的比较严重,则主起落架外筒内壁也会出现一定程度的腐蚀,进而产生裂纹,这不仅导致主起落架的非计划更换,更严重的是带来安全上的隐患。
下轴承腐蚀的外部征兆往往是起落架封圈漏油,因此,当发现起落架封圈漏油时,一定要认真对待。
经验获取:
1 在进行洗飞机等工作时,应防止水直接冲洗起落架; 2 保证起落架上的封严胶完好;
3 在出现主起落架封圈漏油故障时,很可能是下轴承已经受到腐蚀,在起用备用封圈的同时,应注意以下几点: (1)尽快安排并完成起落架封圈的更换工作,以免下轴
承的腐蚀进一步导致外筒内壁的腐蚀;
(2)尽管AMM手册没有更换下轴承的要求,但在为更换
主起落架封圈准备航材的时候,最好同时准备一个下轴承组件(P/N:201522256或P/N:201522255,件号依据2007年8月1日版IPC),以避免此部件腐蚀而又没有备件,导致的飞机非计划停场或做过临时性修理运行200FH后的再次更换;
(3)在更换主起落架封圈时,要注意检查下轴承组件以
及主起落架外筒内壁是否有腐蚀迹象;
(4)如果更换了下轴承组件,在将下轴承组件装配到主
起落架外筒上之前,一定要严格按照AMM 32-11-13
P401的要求,在相关部件上,尤其是下轴承组件的外表面上涂化工品Mat.No.05-047,以起到润滑和防腐的作用。
以上是沈阳飞机维修基地根据B-2282飞机左起落架此次的腐蚀及排故的实际情况,结合厂家的相关信息,总结出的部分经验,希望各维修单位遇到此类问题时,可以起到借鉴作用。
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