3.2中期采用高枪位低氧流量操作
高枪位低氧流量操作,降低了对钢液的供氧强度,能够在一定程度上抑制碳氧反应的快速进行,这样既可以抑制快速脱[C]升温,又可以增加渣中FeO含量,促进化渣,强化脱磷,同时保证了终点[C]。
3.3控制合适的炉渣(FeO)
(FeO)含量过高或过低都会影响熔池去磷效果。因为(FeO)含量过低时,炉渣流动性和氧化性差,去磷能力降低;而(FeO)含量过高时,会导致炉渣中(CaO)活度显著降低,这样反而会降低熔池去磷能力。有资料[3]表明,炉渣(FeO)含量控制在12%~16%附近脱磷效果最佳。可见,过高(FeO)对脱磷无用,且会降低终点[C]含量,在保证脱磷合适的前提下,控制炉渣(FeO)越低越好。
3.4合理的造渣制度
在高[Si]、高[Mn]条件下,易化渣且渣量大,[P]在终点[C]含量较高的情况下也很容易脱到较低水平,这是提高终点[C]含量的绝佳机会。若在低[Si]、低[Mn]铁水条件下,提倡推进留渣操作,很容易达到低磷、高碳出钢的目的。另外采用双渣法操作也有利于脱磷,有利于提高终点[C]含量,但双渣法需要倒前期渣,会带走大量金属,增加钢铁料消耗。
3.5降低出钢温度,快速出钢
在高[C]出钢工艺下,为保证去磷效果,过程温度控制偏低对脱磷有利。在转炉停炉间隔及出钢时间短,钢包烘烤良好,正常周转包等有利出钢条件和满足后续工序要求的条件下,出钢温度控制的越低越好。210炼钢车间经过大量实践证明过程温度控制在1580~1600℃,[C]控制在0.40~0.60%,终点温度控制在1640~1660℃,容易进行高C低磷操作。210炼钢车间经过工艺优化后,终点[C]有效控制在了0.08~0.10%,同时平均磷也控制在了0.016%左右。
3.6合理控制终点[C]含量
根据冶炼钢种采取合理的操作工艺,控制合适的终点[C]含量。终点[C]含量的多少主要取决于所冶炼钢种[C]、[P]的成份以及所配加增碳合金量的多少。我车间根据大量实践经验,总结如下:
冶炼PD23系列、PD17系列等类似钢种时,因成品[P]的上限为0.030%,[C]的上限为0.20~0.022%,因而是提高终点[C]含量工艺的理想选择。考虑到合金增碳影响,终点[C]控制在0.10~0.14%;
冶炼[P]上限为0.025%,[C]上限为0.18~0.20%的钢种时,终点[C]控制在0.08~0.12%;
冶炼[P]上限为0.020%,[C]上限为0.18~0.20%的钢种时,终点[C]控制在0.08~0.10%;
冶炼[P]上限为0.015%,[C]上限为0.18%的钢种时,终点[C]控制在0.07~0.09%;
冶炼[P]上限为0.015%,[C]上限为0.10%的钢种时,终点[C]控制在0.05~0.08%,合金使用低碳合金或金属锰或两者按一定比例结合的配加方式,具体情况视终点[C]、[P]以及合金资源及成本而定。
3.7建立一次拉[C]命中率竞赛
在上述优化工艺的基础上,建立一次拉[C]命中率竞赛,奖励与考核制度并行,激励炼钢人员的工作热情与积极性,并能有效提高工人的冶炼水平。
4工艺实践效果
统计210炼钢车间工艺优化前后各200炉实际数据平均值对比,如表1。
表1工艺优化前后实际数据平均值
从表1工艺优化前后数据对比可知新工艺的效果是显而易见的。
210炼钢车间通过优化工艺及劳动竞赛,终点[C]由原先0.06~0.09%提高到0.08~0.12%,平均余[Mn]增加约0.03%,终点氧含量由平均423ppm降到平均340ppm,吨钢铝消耗降低约0.1kg/t,平均终点[P]控制在了0.016%以下。钢铁料消耗由1064.5/kg降到1058.1/kg,一次终点合格率由原先82.6%提高到92.3%。硅、锰合金收得率分别由原来的87.3%、95.5%提高到92.5%、97.8%。
另外,终渣粘度大大改观,溅渣料消耗减少,溅渣效果较好,溅渣时间缩短约1~2分钟,吨钢氮气节约750~1500Nm3。炉衬质量保持良好,补炉料消耗降低,液位长期稳定在9800~10000mm,利于操作的稳定。
5结论
(1)采取有效的措施,保证了去磷保碳,终点[C]有原先0.06~0.09%提高到0.08~0.12%,平均终点[P]控制在了0.016%以下。
(2)平均余[Mn]增加约0.03%,终点氧含量由平均423ppm降到平均340ppm,钢铁料消耗由1064.5/kg降到1058.1/kg。
(3)有利于维护炉衬,节约了溅渣料和补炉料,有利于净化钢水。
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参考文献
[1]冯捷,贾燕.转炉炼钢实训[M].北京:冶金工业出版社,2004.
[2]王金平,吴健鹏,李小明,等.河南冶金,2006(9):52-57.
[3]韩明荣,张生芹,陈建斌,高逸峰.冶金原理[M].北京:冶金工业出版社,2008.
[责任编辑:汤静]
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