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2009.9.9LBTl400篦冷机系统使用中的问题和对策 - 图文(4)

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2.3从动轴调整

从动轴中心的固定夹板螺栓松动导致从动轴南窜25毫米,均给予调整。调整后。 (1)从动轴的轴向定位。使从动轴中点与篦冷机中心线重台,偏差不超过±1mm。 (2)水平度调整。通过测量主、从动轴轴头两端中心距使垂直度满足≤0.2mm/m, 2.4传动部位的调整

复核主动轮的链条中心线与减速机传动轴链轮尺寸,发现偏离30毫米,通过底板的加固、调整,(见图4)改进后传动部位与篦床主动轮链轮处于同一中心线,偏差控制在l毫米内。 2.5活动框架调整

(1)中心线找正。确定活动框架中心线,使其与篦冷机中心线重合。偏差不超过1mm。

(2)活动框架支承托轮调整。活动框架支承托轮及导轨的更换与调整,对解决跑偏问题也起到一定的作用,其具体步骤如下:

a托轮安装时应保证导轨距托轮槽两侧间隙均为2mm。 b导轨及托轮安装后其中心线应保证都与篦冷机中心线平行。 c通过在导轨底座加减垫片溯整篦板的垂直间隙。

(3)活动框架的水平调整。要保证整个篦床的水平。其具体办法是利用水平仪

在5组托轮支承的地方测水平,通过各组水平找正,最后找整体篦床轴线的水平度在0.01mm/m。

通过采取以上措施,在试车后发现篦冷机框架跑偏现象得到了根大改善,电动机电流在正常范围内。使电机的负荷降低,此前为61-64A,调整后是51-56A,无用工得到降低,设备的运转率得到了根大提高。 屯河五宫公司五车间 沈水机调试人员

甲方所准备的工具、物品:

(1)、透明软管10m、线坠φ50mm4个、细钢丝线1mm50m、画针一个、冲子一个、框架水平仪一个 (2)、50t、32t、10t、8t千斤顶各2件,8t吊车 (3)、吊葫芦2t、3t、4t、5t各1台

(4)、钢丝绳口长、短各4条、电焊机1台、乙炔、氧气1套。角磨机一个。

(5)、紫铜捧φ40×400mm一件、汽油50kg、10力矩搬手一把、重型套筒搬手一合、大布10张、彩条布一卷、手锤2把、梅花、开口、活动板手各一套

(6)、技术钳工1人、钳工2人、焊工1人、辅工3人。

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