8月份加制氢检修期间开停工方案设计
8月份加制氢检修期间开停工方案
1. 开停工概述: 1.1停工过程
1.2退油大约1天时间,须将系统内所有物料全部退掉。
1.3泄压退气要缓慢进行,防止反应器出现氢脆。预计停运反应系统大约2天时间。
1.4为了防止硫化亚铁自燃及羰基镍中毒,还要用精氮进行充分的氮气吹扫。直到CO、硫化氢、羰基化合物、氮含量都要符合标准。这个过程大约2天。 1.5高压水冷添加盲板大约1天。 1.6维修冷却器预计3天。
1.7开工至少6天时间,包括对催化剂再次进行简单的预硫化。 整个过程大约预计15天完成。(保守预计) 2.具体步骤 2.1.停工部分
2.1.1.改反应分馏大循环。
2.1.2.停运P-3001泵,反应炉出口温度以10℃/h降温至230℃,停运新氢机C-3001,暂时恒温。反应系统15kg/h速度降压至20kg,保压。循环氢保持全量循环,一方面对催化剂进行热氢吹扫,一方面保证E-3011尽可能没有存油,便于维修。C-5001、C-4001停运。尾气与干气制氢随即停运。
2.1.3.新氢机停运后,P-3001至反应器改氢气吹扫流程,吹扫30分钟以上。 2.1.4.停运P-3001后,循环氢保持循环,反应器入温度在230℃,系统压力在20kg时,向罐区退油(罐区改精柴入原料罐或不合格罐),此时控制高分液位在55%,低分液位55%,T-3001液位60%左右,分馏系统停工。但P-3003保持运转。
2.1.5.退油过程要持续到高分现场液位低于40%,(确认低于高分进料口)。在此期间循环氢全量循环,尽量退净反应器及各高换中的存油。
2.1.6.待退油结束后,关闭高分至低分液位控制阀及低分至分馏系统进料手阀。
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分馏系统彻底停运,P-3003泵停止(累计预计48小时)。 2.1.7.反应系统在退油结束后,继续降温降压。
2.1.8.反应压力自20kg/h以5kg/h速度降压至0.3-0.5Mpa;温度降至80-90℃后,可熄灭反应炉主火,降温度10℃/h(累计预计24小时)。
2.1.9.待反应器冷却到38-66℃(一般为43℃),通入氮气进行氮气吹扫(要求氮气纯度大于99%)。(通入氮气方法:向C-4001入口通氮气,启动C-4001,启动C-3001,将氢气压缩入反应系统,反应压力可利用压控阀调节)。
2.1.10.在通入氮气前降温降压过程中,要随时化验反应系统中硫化氢的含量,应大于0.1%(体积),否则催化剂有还原的可能,因此C-3001在停工初期便停运,从而防止了压力控制不好造成的补氢,避免了反应系统的氢置换硫化氢过程。 2.1.11.反应器温度低于43℃,压力在0.3-0.5Mpa时,随时化验,保证反应器内部的置换效果,要求标准:硫化氢<400mg/m3,CO<0.1%,羰基金属化合物<0.04mg/m3,可燃气<0.5%,氮气>99%,O2≤0.5%(累计预计48小时)。 2.1.12.当化验结果达标后,对E-3011管程封头进行拆卸。封头拆掉后,为了防止空气进入反应系统以及更大程度的节约氮气消耗,立即将提前准备好的“预制盲板”封堵住管程两端的连接法兰。(1.反应系统压力要尽量保持低些,便于人工添加盲板。2.提前准备盲板及短螺栓、厚石棉板等。3.由于高分位于E-3011下方,故高分液位最终不再上升时,E-3011内无存油)(预计12小时)。 2.1.13.对E-3011进行查漏,修复及试压(如查出漏点,鉴于高压水冷的管程无法进行蒸汽吹扫,故须将管程抽出后在安全区域动火补漏)(预计72小时)。 停工检修期9天 2.2开工部分:
2.2.1.开分馏系统进行热起循环(预计24小时); 2.2.2.由于高压水冷经过了拆卸,所以必须进行氮气置换。
2.2.3.但其置换合格后,开尾气、干气制氢装置。启动循环氢压缩机,点反应炉主火,升温至50℃以上后升压。制出氢气后,向反应系统补氢(通过C-5001、C-4001、C-3001),升温速度:小于等于10℃/h;升压速度:小于等于5kg/h,升至20kg后,试漏。然后,对系统进行氢气置换,直至系统氢纯度大于80%。(预
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计24小时)
2.2.3.将反应器温度升至大于150℃,升温速度15℃/h。
2.2.4.反应系统继续升温升压,压力升至40公斤、60公斤时,分别进行试漏,反应温度保持大于150℃。(预计24小时)
2.2.5.启动P-3001,引常压合格柴油,对催化剂进行预硫化。(预硫化步骤详见“加氢开工方案”)在此过程改流程为反应、分馏大循环。(预计24小时)(预硫化步骤经咨询催化剂厂家,可节俭为“向柴油中补充硫化剂,油运即可”) 2.2.6.待预硫化合格后,引常压柴油再次入装置,置换系统内含硫油品。通知罐区,将高硫区单独存放后逐渐掺炼。(预计10小时)
2.2.7.将反应温度升至275℃,并调整分馏系统操作,将精柴化验合格后产品改入合格罐,并改原料为正常原料(如催柴)(预计24小时) 预计开工期为6天。 3.开停工详细步骤遵循原则:
3.1开工:高压系统严格执行“先升温后升压”的原则,在达到最低升压温度时(50℃)才能升压。温度在小于150℃时,升温速度应小于25℃,避免产生脆性破坏。温度达到135℃以后,反应系统压力方可超过3.5MP。 3.2停工
3.2.1高压系统严格执行“先降压后降温”的原则,温度在小于150℃时,降温速度应小于25℃。反应系统压力降至3.5MP之前,反应温度大于135℃。 在打开反应系统法兰之前,必须进行严格化验,避免出现人生伤亡事故及火灾事故。
3.2.2置换用氮气纯度必须大于99%,建议在目前公司但其不足的状况下,联系液氮。
3.2.3拆卸法兰时,要做好必要的防护措施,严防人身中毒。 4.开停工过程中的危害识别 4.1停工 4.1.1
存在可能危害A:停工过程中,在反应器降温降压的过程中,硫化氢含量应
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大于1000PPM,如果化验不及时或出现假样,极有可能造成加氢催化剂还原。
避免方法:联系化验室,合理增加化验次数 4.1.2
存在可能危害B:在打开换热器E-3011前,必须化验反应系统内气体成分。如果达不到拆卸容器的要求。如果化验不及时或出现假样,极有可能人员中毒事故。
避免方法:联系化验室,合理增加化验次数 4.2开工
存在可能危害:反应系统在决定利用氢气升压之前,必须对期内介质气象化验,其中可燃气<0.5%,氮气>99%,O2≤0.5%。如果出现化验失误,期内氧含量超标,极易发生爆燃事故。
避免方法:联系化验室,合理增加化验次数
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