行包车充电机A4修技术标准(草稿)-V1 项目代号 CT1\\CT2 CT3 D2 D1 E1\\E2 DZ1 DZ1 DZ2 DZ2 DZ2 DZ2 DZ2 DZ2 DZ2 DZ2 DZ1 DZ2 DZ2 DZ2 编 号 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 名称 型号 规格 充电,应急,电源板插头 CY251-40TS 隔离二极管MDC60-4 续流二极管MDC60-4 预热片 300W 交流三相三线供电 端子35mm2/285-635 端子35mm2/285-634 PE 10mm2/284-687 端子10mm2/284-681 端子6mm2/282-681 端子2.5mm2/280-833 档板10mm2/284-308 档板6mm2/282-308 档板2.5mm2/280-314 数 量 3 1 1 2 6 1 1 7 4 15 1 1 1 备注 扬州四菱 扬州四菱 惟思德 WAGO WAGO WAGO WAGO WAGO WAGO WAGO WAGO WAGO WAGO WAGO WAGO WAGO WAGO 备注 短联片10mm2/284-402 1 短联片35mm2/285-435 3 标签793-504 标签793-502 终端挡板249-117 1 1 1 主要:备注栏中无文字说明的一律为检修不合格后更换。 4.3绝缘、耐压检查
试验应在电路与接地部件之间及彼此无电连接的导体部件之间
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进行。试验时须将所有半导体器件、电容短接或断开,印刷电路板拔除。绝缘电阻测试采用兆欧表,耐压性能测试采用耐压仪:
序号 检查内容 合格标准 工具 1000V 绝缘电阻表 AC380V2 耐压 交流主回路各相对地施以2000V交1 绝缘电阻 输入输出主回路及控制回路各相间及各相对地对地 的间阻值不小于2MΩ。 输入侧对流电压持续1min无击穿或闪烁现象。耐压仪 地 DC48V(抽样实验) 直流主回路各相对地施以1500V交3 耐压 输出侧对流电压持续1min无击穿或闪烁现象。耐压仪 地 (抽样实验) 4.4 电气性能测试
试验系统按下列方式连接
AC380V 电源 被试充电机蓄电池组及 48V直流负载 序号 检查内容 检查方法 B+,B-接上60AH-48V蓄电池(容量 1 充电电流 放亏),合上空开,让充电机正常工作, 记录此时的充电电流值 2 充电正常充电机正常工作时,检查DZ2的528 合格标准 电流表显示 应为14A±1A 工作信号 线与24V-线之间的电压值 有24V电压 第 7 页 共9 页
行包车充电机A4修技术标准(草稿)-V1 DZ2的L+,L0+,L-分别接上48V/ 3 整流 电压值 1KW以下的直流负载,让整流器正 常工作,当输入电压为380V±15%时, 检查输出电压值 4 整流器 整流器正常工作时,检查DZ2的527 直流负载上 电压为 48V±15% 正常信号 线与24V-线之间的电压值 充电机 充电机正常工作时,检查DZ2的534 有24V电压 5 故障信号 线与24V-线之间的电压值 整流器 故障信号 整流器正常工作时,检查DZ2的533 线与24V-线之间的电压值 检查L+,L0+的输出电压 系统正常工作后,断开交流电,应急 0V 6 0V 0V 7 应急供电状况 控制系统工作,检查DZ2的L0+48V- 的电压值 检查DZ2的L+线对48V-的电压值 有48V电压 0V 58V±1V 8 电池充电限压 用大电容模拟电池负载,当充电机 正常工作时,检查电池电压值 供电处于应急状态时,让电池放电 9 电池欠压保护功能 至应急系统的电池欠压保护动作, 检查动作时的电池电压值 DZ2的LO+无DC48V输出,同时 检查529线与24V-之间的电压值 41V±1V 有24V电压 10 电池自恢复供电值 供电处于应急状态,电池电压上 升到允许电池供电值,应急系统启 动,检查此时的电池电压值 恢复值应为 47V±1V 补偿范围为 ±1.5V 11 电池充电改变温度传感器的温度,检查充电 温度补偿 电压的变化即补偿范围 5、一般常见故障处理索引
在调试过程中,若不能实现以上预期,请参考以下故障处理索引:
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故障处理以更换熔断器、备用充电板K1、应急控制板K2、电源板K3、可控整流桥为主,更换后仍不能正常工作时,应对箱体内部接线以及安装在箱体内的接触器、温度传感器、中间继电器等元件进行检查、修复。应经常检查电池性能,损坏的电池应及时成组更换。
在使用中,车下电源箱只有两种操作,即: ? 交流电通断-使充电机和整流器工作或停止工作。 ? 应急供电-接通或断开电池向应急负载供电。 5.1 交流电接通 5.1.1 正常情况 A.整流器工作正常
a.接触器KM3闭合,全部直流负载由整流器供电。 b.KM2断开,切断电池向负载供电。
c.端子2的527号线送出一个+24V整流正常信号。 B.充电机工作正常
a.出现充电电流,车上控制柜内充放电电流表充电指示值稳定在14A±1 A,随着电池电压升高,电流值逐渐减小至零。 b.电池电压指示值上升,但不超过设定的限压值58±1V。 c.端子2的528号线送出一个+24V充电正常信号。
5.1.2 故障情况及故障处理 A.充电机和整流器无交流输入
a. 箱内温度探头松动,导致送入温度开关WK1的信号无-紧固温度探头。
b. 温度开关WK1损坏导致其常开触点在-15℃以上不能正常吸合-更换。
B.有交流输入,同时接触器KM3正常吸合,负载端无直流供电
a. 整流器输出熔断器FU3断-更换。 b. 电源箱接线脱落。 c. 负载短路。
C.有交流输入,整流电压低
a. 负载太重-检查负载情况。 b. 三相交流缺相-检查有无断线。
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c. 三相整流桥损坏-更换。 D.有交流输入,无充电电流
a. 充电机输入输出熔断器FU1和FU2断-更换。 b. 充电控制板K1故障-更换。 c. 电池干枯-更换。 E.充电电流有大的抖动或失控
a. 充电控制板K1故障-更换。 b. 可控硅整流桥损坏-更换。
5.2 交流电断开 5.2.1正常情况 A.整流器停止工作
a. KM3断开,KM2自动闭合,应急负载维持有电(电池供给)。 B.充电机停止工作
a. 充电电流为零。
5.2.2故障及处理
A.应急供电不能自动转换(KM2不闭合)
a. 应急控制板K2故障-更换。
b. 电池电压低-若已损坏,应及时更换。 c. 箱内接线脱落。 d. KM2故障-更换。 B.KM2闭合,应急输出无
a. 应急输出熔断器FU4断-更换。 b. 箱内接线脱落。
6、质量记录表
见华士公司编制的《行包车车下电源箱 试验、检验报告》 。
7、质量保证
充电机平均无故障小时应大于2年。
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