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两端支撑离心泵讲义

来源:网络收集 时间:2019-01-07 下载这篇文档 手机版
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两端支撑离心泵讲义

首先介绍离心泵的基本原理:

离心泵的原理是靠泵的内外牙差不断的吸入介质,靠叶轮的高速旋转使液体获得势能,再通过扩压器排出管排出。 离心泵的结构:1.转子部分 (1)轴 轴是传递扭距的。

(2)轴套 轴套的主要作用是保护轴不受磨损。

(3)叶轮 叶轮是液体提高能量的零件,叶轮分单吸和双吸。 2.泵壳 壳体部分由泵体,泵盖组成,两级以上叶轮装有导轮。 (1)吸入室 吸入室的作用是将液体均匀平稳的引入叶轮,减少液体进入叶轮的冲击损失。

(2)排出室 排处世的作用是收集叶轮排出液体并将其导至断面逐渐扩大的流道。 3.轴向推力平衡装置。

轴向推力有向吸入端推动转子的作用,必须加以平衡,否则轴承将发热,同时泵壳磨损,造成泵的损坏。平衡轴向力的方法很多种:平衡盘,平衡管,平衡鼓,平衡孔,叶轮对称布置,双吸叶轮,止推轴承,叶轮背面加筋板等。 4.密封装置

(1)轴封 有机械密封,填料密封,浮环密封等。

(2)口环 叶轮与泵体(泵盖)分别装有可更换的口环,由于

他们之间间隙小,可以减少液体由排出室漏回吸入室。 5.

输送液体温度 冷却部位 冷却水流程 小于105度 轴承,填料压盖 轴承,填料压盖,放水漏斗 105至200度 轴承,填料压盖,填料箱 轴承,填料压盖,污水管,填料箱 冷却水套 冷却水套,循环水管 大于200度 轴承,填料压盖,填料箱, 轴承,填料压盖,污水管,填料箱 冷却水套,泵支座 冷却水套,泵支座,循环水管 6。轴承部分

轴承一般分为滑动轴承和滚动轴承,通常采用带油环的滑动轴承与滚动轴承来承受径向负荷,而采用径向止推轴承来承受轴向负荷。 列举加氢P2104进行讲解

加氢P2104/A单级双吸两端支撑油泵,输送介质为柴油,温度为309C,型号250DAY150B,该泵系大检修计划须提前检修,所以经与装置联系于2006年4月4日进行大修。

在检修前我们和装置联系对该泵的运行状况进行细致认真的了解,对以往发现的问题做好记录。经了解得知该泵存在以下几个问题: 1. 前后水套有轻微泄露。

2. 前后两个靠密封端的挡水环容易松动。 3. 前轴承箱震动偏大,润滑油容易变质。

4. 该泵在上次检修当中发现前端轴颈及对轮处弯曲过大所以对这两

处进行过修复,修复后尺寸为轴颈70mm .对轮处58mm 针对这些问题我们决定在此次大修中予以解决。 在落实好安全措施并取得各项票据后开始检修。 检修步骤:

1、首先把对轮罩和对轮短节拆掉,测量泵轴头与电机轴头间距为100mm。这台泵是后端定位,于是我们首先拆前端,把轴承箱与轴承拆掉,发现轴承箱与轴承外圈之间的配合间隙为0.08mm,轴承箱椭圆0.05 mm,尺寸明显超标,再测量前端压缩量为5.5mm。取掉密封,检查动静环密封面,及各部密封垫,发现端面有磨损现象,密封垫也不可再用。拆除水套压盖发现水套O形圈已老化损坏,水套内结满水垢。

2、再拆后端,轴承箱、轴承外圈其配合间隙为0.01mm。测量后端密封压缩量为3.6mm。密封取出,端面也有一定的磨损。将轴向前推到头测得泵轴头与电机轴头间距为91 mm由此可算出前串量为9mm,在将轴向后拉到头测得泵轴头与电机轴头间距为106.4mm由此后端分串量为6.4mm,测量总串量为15.4mm。拆除大盖以及后端水套压盖,水套O形圈也以老化变硬,取出轴,测量叶轮后口环与后大盖口环间隙为1.0mm.叶轮前口环与泵壳的口环间隙为0.80mm。后端减压套与大盖间隙为0.80mm。

3、我们把拆下来的零配件进行清洗检查及测量。轴因以前修复过,所以这次需更换。前端轴承箱与轴承外圈之间的配合间隙过大,也需

要更换。密封,轴承,水套O形圈,大盖垫,因其使用寿命换新。 4、校对旧轴与新轴的尺寸,基本一样,前端轴颈为72mm,对轮处为60 mm。校队新旧前轴承箱尺寸基本一致,新轴承箱与新轴承外圈配合间隙为0。再把与轴配合的零件逐一进行试装,发现对轮及前轴承装配套内径与新轴的尺寸不符,核查原因是旧轴以前被车削过,遂将这两个配件进行了修复,修复后用量刚表测量对轮处间隙为0.01mm,前轴颈处配合间隙为0.02mm。再测量主轴的弯曲度,前后轴颈处:0.005mm,轴套处:0,叶轮处:0,对轮处:0.005mm。叶轮的跳动量,径向:0.03mm,轴向:0.04mm。

5、在所有数据取得后,我们开始复位。首先装大盖,因后端定位,所以从后端先装,在调整后前串量7.5mm,后串量7.9mm,前压缩量4.1mm,后压缩量4.0mm。密封经一段时间试漏装配好。轴承箱经铜棒敲击和螺杆背死,调整压盖间隙0.12mm,前断安装比较顺利。 一切就位,开始试漏,打开冲洗油管线,直到0.4MPa。检查密封,发现轴套垫和密封有明显的泄露,拆下重新检查,静环端面有裂纹,经分析在拆装过程中,轴承箱与轴配合过紧,敲击时把轴向后拉,两个密封端面相碰撞,造成静环端面损坏,密封泄露原因分析是柔性石墨纸损坏,密封螺丝有裂纹造成。予以更换,反复检查,确定符合标准后再次进行复位,终于试漏成功。

因为是热油泵,所以必须等温度达到预热条件进行找正,打表一圈后,发现下张口有0.20mm,电机低0.10mm,经过拔电机后脚螺丝把张口调整至上张口0.05mm,电机高0.07mm,再同时将前脚螺丝拔

死数据为.

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